在电池组装车间,新的工作流程开始实施,但也出现了一些小混乱。
一位组长对陈主管喊道:“陈主管,现在物料传递有点乱,有时候组装线这边等电极,有时候又等外壳,这影响速度啊。”
陈主管立刻来到现场,观察了一会儿后说:“我们调整一下物料配送的时间和路线,建立一个更清晰的物料管理系统。每个时间段,每个组装线需要什么物料,都要有明确的安排。”
经过几天的调整,生产逐渐顺畅起来,但新的问题又出现了。由于设备长时间连续运转,一些设备开始出现故障。
设备维护人员小王对陈主管说:“陈主管,那台电极涂布机的传动带磨损严重,需要更换了。而且有几台电池检测设备的传感器也出现了偏差,检测数据不太准确了。”
陈主管皱了皱眉:“怎么这么快就出问题了?这会影响生产进度的。小王,你赶紧组织人手维修,需要更换的零件如果厂里没有,就立刻联系供应商。”
小王一边维修一边嘟囔:“这设备连续运转,负荷太大了,以后得定期检查才行。”
在质量检测环节,随着产量的增加,不合格产品的数量也有所上升。
质量检测主管对林宇和王卫东说:“林总、王总,最近我们检测出的不合格电池数量变多了,主要问题是电池内阻偏大和外观有瑕疵。”
林宇问:“这是什么原因导致的呢?我们得尽快解决,不能让这些问题电池流向市场。”
赵工分析道:“内阻偏大可能是在电极制作过程中,材料的混合或者压实环节有问题。外观瑕疵可能是组装过程中工人操作不够精细,也可能是模具需要清洁或调整。”
于是,团队再次行动起来,针对这些问题进行改进。
在电极制作车间,技术人员重新检查了材料混合设备的参数,增加了对电极压实度的检测环节。在电池组装车间,加强了对工人操作规范的培训,同时安排专人定期清洁和检查模具。
经过一系列的努力,电池的合格率逐渐提高,生产速度也稳定下来。看着逐渐堆积起来的合格电池,王卫东对林宇说:“林总,这次订单真是个不小的挑战,但通过这次,我们的团队也得到了锻炼。只要保持这个势头,我们一定能按时完成订单。”
林宇笑着说:“是啊,王老板。这次合作让我看到了我们双方的潜力。等这批电池供应上了,我们的 MP3 就能在市场上大放异彩了。”